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銅冶煉酸性廢水處理鐵鹽+雙氧水法工藝

  白銀有色集團股份有限公司銅業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)白銀銅業(yè))白銀爐-PS轉爐及配套煙氣制酸系統于2007年建成投產(chǎn)。2011年,為配套白銀爐產(chǎn)能提升對制酸系統進(jìn)行了擴能改造,硫酸產(chǎn)能由原設計的312kt/a提升至546kt/a,銅冶煉酸性廢水處理系統亦同步改造完成并投入運行。銅冶煉酸性廢水處理工藝采用傳統的石灰鐵鹽+電化學(xué)法復合處理工藝,處理制酸裝置凈化工序外排酸性廢水、綜合利用酸性廢水及少量銅電解酸性廢水,設計處理能力1000m3/d,設計出水水質(zhì)達到GB25467—2010《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》要求。2013年6月,白銀銅業(yè)通過(guò)實(shí)施廢水回用改造項目,使得銅冶煉酸性廢水處理后全部回用,實(shí)現了銅冶煉酸性廢水零排放。

  在近年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐中,因白銀爐具有原料適應性強的特點(diǎn),白銀爐入爐物料中各項雜質(zhì)成分含量波動(dòng)較大,因而冶煉及制酸裝置外排酸性廢水存在多種重金屬離子共存、砷含量高、處理難度大的特點(diǎn),造成銅冶煉酸性廢水處理系統運行控制穩定性差,出水指標波動(dòng)較大,確保廢水處理指標特別是砷含量穩定達標成為白銀銅業(yè)亟需解決的難題。

  一、存在問(wèn)題

  現有酸性廢水處理系統工藝流程見(jiàn)圖1。

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  來(lái)自制酸系統凈化工序、綜合系統和銅電解外排的酸性廢水進(jìn)入調節池混合后,通過(guò)廢酸提升泵進(jìn)入中和槽,加入質(zhì)量分數為20%左右的精制石灰乳,控制反應pH值為11.5左右,充分攪拌混合后進(jìn)入氧化槽,在不斷攪拌和曝氣條件下進(jìn)行氧化反應后進(jìn)入中間池,再通過(guò)立式壓濾機進(jìn)行固液分離,固體渣通過(guò)渣車(chē)運輸至渣場(chǎng)堆存,濾液進(jìn)入均化池。向均化池中加入鐵鹽調整pH值至8~9,在達到進(jìn)一步除砷目的的同時(shí)滿(mǎn)足電化學(xué)工序的運行pH值要求,再通過(guò)廢水提升泵將廢水送入一級膜過(guò)濾器進(jìn)行固液分離,上清液進(jìn)入電化學(xué)反應器進(jìn)行深度處理。處理后廢水進(jìn)入中間池,通過(guò)廢水提升泵進(jìn)入二級膜過(guò)濾器進(jìn)行固液分離,上清液進(jìn)行回用。一級膜過(guò)濾器和二級膜過(guò)濾器排出的廢液通過(guò)臥式壓濾機進(jìn)行固液分離,固體渣通過(guò)渣車(chē)運輸至渣場(chǎng)堆存,濾液送至均化池進(jìn)行再處理。

  白銀銅業(yè)對酸性廢水處理系統各段工藝處理后的溶液進(jìn)行元素物相和化學(xué)成分分析,發(fā)現酸性廢水處理系統運行控制指標出現偏移和波動(dòng)主要集中于中和段。經(jīng)查閱相關(guān)文獻資料,并與采用同工藝或相似工藝的廠(chǎng)家進(jìn)行溝通比較,認為中和段運行控制穩定性及指標波動(dòng)的原因在于以下三方面:

  1)元素物相及化學(xué)成分分析結果表明:酸性廢水經(jīng)石灰中和處理后,砷在液相中主要以As3+和As5+的化合物形態(tài)存在。對于傳統沉淀法除砷工藝來(lái)說(shuō),As3+的沉淀物較As5+的沉淀物在水中的溶解度更大,對廢水處理的指標控制存在較大影響。

  2)由于制酸裝置、綜合系統和銅電解外排酸性廢水含有鹵素和氰根離子等,可與部分重金屬離子形成絡(luò )合物,對中和反應存在影響,導致沉淀效果不佳。

  3)中和藥劑為精制石灰乳,中和pH值控制在11.5~12.0,但實(shí)際中和槽內局部pH值可達14,出現石灰中和段pH值控制偏離現象。由于pH值較高及多種重金屬離子共存等原因,廢水中的Cu2+、Pb2+、Zn2+、Cd2+等重金屬離子存在再溶解及沉淀效果削弱的現象。

  鑒于以上原因,加之現有酸性廢水處理系統裝置屬在運狀態(tài),變更工藝或進(jìn)行大的技術(shù)改造并不現實(shí)。為此經(jīng)反復論證,白銀銅業(yè)確立了在現有酸性廢水處理系統的基礎上進(jìn)行工藝優(yōu)化及部分工藝流程改進(jìn)的解決思路。

  二、工藝控制優(yōu)化

  白銀銅業(yè)采取以下措施進(jìn)行工藝控制優(yōu)化:

  1)調整中和段中和槽內pH測定儀設置,由原來(lái)僅在中和槽內設置1臺pH測定儀改為在中和槽內和中和槽出液口分別設置1臺pH測定儀,雙重控制把關(guān)。

  2)將中和段pH值控制指標由原來(lái)的11.5~12.0調整為11.0,并嚴格控制pH值波動(dòng)。

  3)對中和段酸性廢水進(jìn)液量進(jìn)行優(yōu)化控制,以確保中和反應時(shí)間并強化沉淀效果。

  三、工藝流程改進(jìn)

  在優(yōu)化銅冶煉酸性廢水處理工藝控制條件的同時(shí),白銀銅業(yè)考慮采用強化氧化反應的方式對廢水進(jìn)行處理,并在實(shí)驗室中對酸性廢水全流程各段出水進(jìn)行增加氧化反應強度試驗。試驗結果表明:在中和壓濾后的酸性廢水溶液中加入氧化劑相較于使用曝氣等傳統氧化方式可顯著(zhù)提高Fe2+的氧化速率,同時(shí)除砷效率明顯提高。

  考慮到雙氧水作為氧化劑既能滿(mǎn)足氧化反應又不會(huì )帶入新的雜質(zhì),白銀銅業(yè)擬在銅冶煉酸性廢水處理系統的均化池加入雙氧水,此處雙氧水用量最小。為驗證改造方案的可行性,白銀銅業(yè)進(jìn)行了實(shí)驗室試驗及工業(yè)中試,確定了鐵鹽和雙氧水的投加順序、藥劑的用量、反應時(shí)間等條件,實(shí)現了銅冶煉酸性廢水處理砷指標連續穩定達標。

  四、鐵鹽+雙氧水除砷試驗

  4.1 鐵鹽和雙氧水的加入順序對除砷效果的影響

  分別配制w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液。取中和段壓濾后液按下述步驟進(jìn)行比對試驗,反應時(shí)間根據生產(chǎn)實(shí)際情況擬定為10min,根據試驗結果檢驗反應是否充分。

  1)取400mL中和段壓濾后液,先加入20mL鐵鹽溶液,反應10min;再加入20mL雙氧水溶液,充分攪拌,靜置10min后過(guò)濾。

  2)另取1份400mL中和段壓濾后液,先加入20mL雙氧水溶液,再加入20mL鐵鹽溶液,其他條件不變。

  將上述反應后的濾液分別編號,測定溶液中砷的質(zhì)量濃度。測定結果見(jiàn)表1。

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  由表1可見(jiàn):向中和段壓濾后液中先加入鐵鹽溶液,再加入雙氧水溶液除砷效果更佳。

  4.2 鐵鹽和雙氧水的加入量對除砷效果的影響

  取7份400mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,充分攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測定上述反應后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,探討這2種溶液的加入量對除砷效果的影響。測定結果見(jiàn)表2。

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  由表2可見(jiàn):鐵鹽+雙氧水的除砷效果優(yōu)于單純加鐵鹽曝氣的除砷效果。通過(guò)第2~4組以及第5~7組數據進(jìn)行比較,雙氧水和鐵鹽加入量不同,除砷效果有差異,過(guò)量地加入藥劑,可能會(huì )降低除砷效果。究其原因,可能是藥劑加入過(guò)量,造成溶液pH值持續降低,砷酸鐵的穩定性變差,溶解度增加,對除砷效果產(chǎn)生了影響。

  4.3 pH值對除砷效果的影響

  取7份400mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,用w(NaOH)5%氫氧化鈉溶液將溶液pH值由3~4調整至9(結合實(shí)際工藝條件需要和廢水出水指標設定),充分攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測定上述反應后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,探討pH值對除砷效果的影響。測定結果見(jiàn)表3。

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  由表3可見(jiàn):在堿性條件下,鐵鹽+雙氧水的除砷效果要優(yōu)于在酸性條件下的除砷效果。

  通過(guò)上述數據可知,反應時(shí)間控制在10min,反應較為充分,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。

  4.4 鐵鹽和雙氧水加入體積比對除砷效果的影響

  取9份400mL中和段壓濾后液,分別依次加入不同量的w(Fe2+)10%鐵鹽溶液和w(H2O2)10%雙氧水溶液,充分攪拌后靜置10min,過(guò)濾。測定上述反應后的濾液中砷的質(zhì)量濃度,探討鐵鹽和雙氧水加入體積比對除砷效果的影響。測定結果見(jiàn)表4。

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  由表4可見(jiàn):鐵砷質(zhì)量比在5~6、w(H2O2)10%雙氧水與w(Fe2+)10%鐵鹽加入比在1∶2.5左右時(shí),具有較好的除砷效果,同時(shí)也有較好的經(jīng)濟性。

  五、酸性廢水處理系統工藝改造

  白銀銅業(yè)結合現場(chǎng)實(shí)際情況對酸性廢水處理系統進(jìn)行工藝改造,鐵鹽+雙氧水法酸性廢水處理工藝流程見(jiàn)圖2。

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  在石灰中和段壓濾后液至均化池入口處增加1臺廂式反應器,增設雙氧水儲罐(儲量3t);鋪設鐵鹽溶液泵出口至廂式反應器的管道,接至中和段壓濾后液入口管道,敷設雙氧水加入管道及控制閥門(mén)等設施,設置曝氣混合氧化反應器,敷設pH值調節管道及閥門(mén)。為保證反應均勻,廂式反應器進(jìn)出液模式設置為下進(jìn)上出(使藥劑與中和段壓濾后液充分混合),并在反應器內依據流體方向設置折流孔板,混合后的液體自流至1#均化池,再流入2#均化池,以保證有效反應時(shí)間(30min以上),進(jìn)而達到最好的除砷效率,最后經(jīng)潛污泵輸送至電化學(xué)處理工序進(jìn)行最終處理,確保廢水處理砷指標穩定達標。

  六、運行效果

  酸性廢水處理工藝改造完成并投入運行后,連續采樣跟蹤1個(gè)月,酸性廢水處理砷指標實(shí)現了連續穩定達標。廢水處理前后砷質(zhì)量濃度分析結果見(jiàn)表5。

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  在酸性廢水處理實(shí)現穩定達標后,該公司在選礦公司建設回用水池、鋪設管線(xiàn)等設施,將達標后的廢水輸送至選礦公司,用于冶煉渣及渣包冷卻降溫,實(shí)現廢水處理零排放。

  七、結語(yǔ)

  從試驗和生產(chǎn)實(shí)踐情況來(lái)看,鐵鹽+雙氧水法處理銅冶煉酸性廢水的除砷效果較好,雙氧水將As3+氧化成As5+,將Fe2+氧化成Fe3+,生成溶解度更低的砷酸鐵沉淀,酸性廢水處理系統出水的重金屬及砷指標穩定達標。( >

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