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石灰-鐵鹽+雙氧水法在銅冶煉酸性廢水處理中的應用

  銅冶煉屬高污染行業(yè),主要體現在廢水、廢氣、廢渣等污染,其中重金屬酸性廢水對環(huán)境的污染、危害最為嚴重。其一般含有銅、鉛、鎘、汞、鉻、鋅、鎳、鈣等重金屬離子,以及硫酸、砷、氟、氯等非金屬物質(zhì)。這些物質(zhì)混雜在一起使酸性廢水的毒性更強。重金屬酸性廢水對環(huán)境的污染具有傳播范圍廣、持續時(shí)間長(cháng)、造成的危害大且不可逆、治理成本較高等特點(diǎn)。

  白銀有色集團股份有限公司銅業(yè)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)白銀銅業(yè))作為一家大型銅冶煉老企業(yè),目前已形成陰極銅18Mt/a、硫酸55Mt/a[折w(H2SO4)100%硫酸,下同]的生產(chǎn)規模,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量酸性廢水。隨著(zhù)環(huán)保形勢的日益嚴峻,白銀銅業(yè)為實(shí)現綜合治理及“零”排放目標,結合生產(chǎn)實(shí)際、在石灰-鐵鹽法的基礎上進(jìn)行實(shí)踐研究,通過(guò)改造制定完成了一套切實(shí)可行的酸性廢水處理系統,實(shí)現了酸性廢水處理水質(zhì)完全達標回用。

  1、酸性廢水處理方法介紹

  目前銅冶煉行業(yè)含砷酸性廢水的處理技術(shù)主要分為化學(xué)法、物化法和生化法3大類(lèi)?;瘜W(xué)法包括化學(xué)沉淀法、絮凝沉淀法等。其中化學(xué)沉淀法是目前效果最好、應用最廣的方法[5]。白銀銅業(yè)采用化學(xué)沉淀法處理含砷酸性廢水。其主要原理是往廢水中添加堿(一般是氫氧化鈣)提高其pH值,利用鈣離子與水中砷反應生成亞砷酸鈣、砷酸鈣鹽沉淀物,再經(jīng)沉淀、過(guò)濾等工藝分離,可除去大部分砷。

  化學(xué)反應方程式如下:

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  該方法可除去大部分砷、氟和重金屬離子,但泥渣沉淀緩慢,難以將廢水直接凈化至排放標準(一般砷含量超標)。所以還需在中和沉淀后加入含Fe3+,Fe2+,Al3+和Mg2+等離子鹽類(lèi),并用堿(一般是氫氧化鈣)調至適當pH值,使其形成氫氧化物膠體吸附并與廢水中的砷反應,生成難溶鹽沉淀而被除去(以鐵鹽為例)。其具體方法有,石灰-鋁鹽法、石灰-高鐵法、石灰-鐵鹽法等?;瘜W(xué)反應方程式如下:

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  2、酸性廢水處理情況

  2.1 酸性廢水組成

  由于銅原料 >

  1)A類(lèi):制酸系統廢酸、電除霧器沖洗液、電解廢液等各類(lèi)酸性冷凝液、吸收液。該類(lèi)廢水重金屬污染物含量較高,且酸性很強。

  2)B類(lèi):硫酸系統生產(chǎn)過(guò)程中對冶煉煙氣進(jìn)行洗滌凈化產(chǎn)生的廢水。該類(lèi)廢水含有較多重金屬污染物及懸浮物、固態(tài)渣,且酸性較強。

  3)C類(lèi):硫酸系統初期雨水、地面及設備沖洗水等。該類(lèi)廢水重金屬污染物較低,酸性較弱。

  白銀銅業(yè)酸性廢水水質(zhì)情況見(jiàn)表1。

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  2.2 酸性廢水處理工藝

  白銀銅業(yè)現有生產(chǎn)廢水主要包括中性廢水及酸性廢水。其中,酸性廢水主要來(lái)自于硫酸車(chē)間、綜合車(chē)間、電解車(chē)間外排酸性廢液。酸性廢水處理系統原采用石灰-鐵鹽法工藝流程,實(shí)現了酸性廢水的達標排放。其工藝流程示意見(jiàn)圖1。

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  一段中和—沉淀—壓濾流程:各工序酸性廢水收集至調節池中混合均勻,經(jīng)酸性廢水提升泵送至中和槽,投加石灰乳攪拌充分反應,調節廢水pH值為10.5;中和槽出水自流至氧化槽,經(jīng)充分曝氣氧化后進(jìn)入中間池。中間池配置攪拌、曝氣裝置,防止污泥沉降堵塞中間池,并進(jìn)行補充氧化。用壓濾機對中間池污水進(jìn)行壓濾脫渣,濾后液自流至1均化池(二段工序),濾渣即中和渣(砷、銅等重金屬渣和石膏混合渣)送至固體危廢中心堆存。

  二段鐵鹽—沉淀—壓濾流程:一段中和沉淀可將大部分重金屬脫除(砷脫除率大于90%,銅脫除率大于95%)。一段壓濾機濾后液(清液)自流至1#均化池,同時(shí)投加鐵鹽(七水硫酸亞鐵)并曝氣反應,反應后進(jìn)入2#均化池,調節廢水pH值為9.0。2#均化池出水經(jīng)一級膜過(guò)濾器進(jìn)行固液分離,底流污泥經(jīng)壓濾機壓濾脫水。污泥脫出濾液(未達標)回流至1#均化池繼續處理,濾渣主要為砷渣,送至固體危廢中心堆存。濾后液(上清液)經(jīng)緩沖槽進(jìn)入曝氣池,經(jīng)充分曝氣反應后,進(jìn)入二級膜過(guò)濾器進(jìn)行固液分離。底流污泥經(jīng)壓濾機壓濾脫水,脫出液回流至1#均化池繼續處理、濾渣送至固體危廢中心堆存。二級膜濾后液(上清液)經(jīng)在線(xiàn)監測后自流至上清液池,達標后進(jìn)入回用水池回用。

  當在線(xiàn)監測系統發(fā)現數據異常時(shí),啟動(dòng)系統應急處置流程。暫停一段流程,并將2#均化池出液、二級膜濾后液、上清液池污染液回流至1#均化池重新進(jìn)行二段流程直至達標。

  2.3 酸性廢水處理存在的問(wèn)題

  白銀銅業(yè)原酸性廢水處理系統于2011年6月改造完成并投入使用,采用石灰-鐵鹽法處理酸性廢水,設計處理能力為960m3/d,能夠滿(mǎn)足當時(shí)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)需求。隨著(zhù)近幾年火法冶煉系統、制酸系統產(chǎn)能增加,酸性廢水產(chǎn)量明顯增加,原酸性廢水處理系統出現了一系列問(wèn)題。近年來(lái)環(huán)保形勢愈發(fā)嚴峻,如何確保酸性廢水處理后連續穩定達標成為急需解決的難題。原酸性廢水處理系統主要存在的問(wèn)題有:

  1)設備老化,故障頻繁,運行效率低。近幾年來(lái)由于設備老化,設備故障率增高,污水處理系統作業(yè)率明顯不足,處理能力遠達不到設計的960m3/d。一段石灰中和工序機械驅動(dòng)立式壓濾機(型號為BAZG-25)故障率高、過(guò)濾量嚴重不足,制約廢水處理能力。二段膜過(guò)濾器膜袋發(fā)生泄漏時(shí),生產(chǎn)人員未及時(shí)發(fā)現處理,造成上清液池及回用水池污染,進(jìn)而污染整個(gè)回用水系統,嚴重影響廢水指標的穩定控制。

  2)均化池藥劑混合不均勻,反應時(shí)間不足。原有均化池分為1#、2#兩個(gè)均化池,壓濾機濾后液進(jìn)入1#均化池,鐵鹽由1#均化池投加。正常生產(chǎn)中,先處理2#均化池廢水,再將1#均化池廢水送入2#均化池繼續處理?,F有模式存在藥劑投加混合不均勻、反應時(shí)間不足等問(wèn)題,影響藥劑的使用效率。為保證廢水處理效率與指標合格,只能過(guò)量添加鐵鹽。藥劑使用量增大、廢渣量增加,造成廢水處理成本升高、指標波動(dòng)的惡性循環(huán)。

  3)工藝流程難以適應新的生產(chǎn)模式。隨著(zhù)白銀銅業(yè)產(chǎn)能的提高,外排廢酸雜質(zhì)離子富集,調節池廢酸中ρ(As)最高可達8g/L,嚴重影響了酸性廢水處理系統運行指標。原有工藝流程難以適應新生產(chǎn)模式帶來(lái)的變化,酸性廢水處理系統水質(zhì)指標波動(dòng)較大。

  3、酸性廢水處理技術(shù)改進(jìn)

  針對原廢水處理系統存在的問(wèn)題,白銀銅業(yè)主要從設備設施、工藝技術(shù)2個(gè)方面進(jìn)行改造,制定相應的完善措施,保障處理后廢水可回用。

  3.1 設備設施改造

  對一段中和工序壓濾機進(jìn)行更換,將原有機械驅動(dòng)立式壓濾機更換為全自動(dòng)立式壓濾機(型號為HVPF-40)。實(shí)踐證明,該設備應用于廢酸中和液脫水操作有較大優(yōu)勢。其對粒徑小、黏度大的物料過(guò)濾效果好,且有高效洗滌功能。立式壓濾機壓差較大,可實(shí)現快速成餅、強力吹干,可迅速得到水分很低的濾餅。該壓濾機徹底解決了一段中和工序處理量不足、處理效果差的問(wèn)題。在二級膜過(guò)濾器后增加一道膜過(guò)濾器,從而有效解決了因膜袋泄漏而造成的一系列問(wèn)題。

  3.2 工藝技術(shù)改進(jìn)

  結合白銀銅業(yè)石灰-鐵鹽法處理含砷酸性廢水工藝運行情況,并分析其脫砷機理,對二段鐵鹽過(guò)濾工序進(jìn)行改進(jìn)。通過(guò)加入氧化劑,促進(jìn)藥劑中Fe2+轉化為Fe3+,酸性廢水中As3+轉化為As5+,生成具有較小溶解度的砷酸鐵、砷酸亞鐵渣沉淀,以提高除砷效果。

  通過(guò)對現有生產(chǎn)工藝和廢水處理工藝的研究和分析,白銀銅業(yè)設計了1套石灰-鐵鹽+雙氧水的廢水處理工藝。該工藝通過(guò)小試和中試擴大試驗研究。研究結果表明:石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝能確保廢水連續穩定達標排放。該技術(shù)和原廢水處理工藝有一定的重合度,無(wú)需對設備進(jìn)行大面積改造,操作條件溫和,操作工序簡(jiǎn)單。

  3.3 實(shí)施情況

  經(jīng)討論研究,石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝技術(shù)改造如下:

  1)一段鐵鹽+雙氧水改造是在壓濾機濾后液管道上加裝1個(gè)容積為8m3的1#反應槽。在該反應槽內投加鐵鹽及雙氧水,并安裝了曝氣管道,使藥劑充分混合后進(jìn)入1#均化池。同時(shí)在1#均化池入口增加鐵鹽應急投加口,確保一段鐵鹽+雙氧水工序后的水質(zhì)達到控制要求。在二級膜過(guò)濾器后增加1套膜過(guò)濾器(三級膜),并將一、二、三級膜過(guò)濾器底流污泥脫出濾液(未達標)回流至該反應槽中),防止底泥脫出液進(jìn)入均化池,影響均化池水質(zhì)控制。為增加藥劑反應時(shí)間,該反應槽采用下進(jìn)上出的進(jìn)液方式。1#反應槽工藝流程示意見(jiàn)圖2。

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  2)二段鐵鹽+雙氧水改造是將緩沖槽改造為2#反應槽,并增加鐵鹽、雙氧水投加裝置及曝氣管道。改造后酸性廢水處理工藝流程見(jiàn)圖3。

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  3.4 改造后效果

  改造后廢水處理能力達到960m3/d,完全滿(mǎn)足企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)需求。酸性廢水處理后達到GB25467—2012《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標準》,系統出水ρ(As)低于0.5mg/L,全部回用于循環(huán)水系統補水、石灰乳制備等生產(chǎn),實(shí)現了廢水“零”排放的目標。廢水處理成本比原工藝降低20%;相較于原處理工藝,石灰-鐵鹽+雙氧水法具有以下優(yōu)點(diǎn):

  1)有效提升了鐵鹽利用率,減少了鐵鹽使用量,降低了濾渣產(chǎn)生量,提高了除砷效果。

  2)操作方便、易于實(shí)施,對環(huán)境友好,無(wú)二次污染。

  3)提高了沉淀效率、除砷穩定性和水質(zhì)達標率,減輕了企業(yè)的環(huán)保壓力。

  4、結語(yǔ)

  石灰-鐵鹽+雙氧水處理工藝有效解決了銅業(yè)公司含砷酸性廢水處理存在的問(wèn)題,提高了硫酸亞鐵的利用率,提高了除砷效果,保證了廢水處理系統長(cháng)期高效穩定運行。廢水處理后(ρAs)低于0.5mg/L,全部回用于生產(chǎn)裝置。另外,產(chǎn)生的砷渣中砷元素為毒性較小的五價(jià)砷酸鹽,其毒性浸出濃度小于5mg/L,可安全堆存于渣庫內。( >

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