云南某造紙廠(chǎng)屬于典型的廢紙造紙企業(yè),廢紙造紙工藝大體分為制漿和抄紙兩大部分,廢水排放主要 >
內循環(huán)(IC)厭氧反應器具有抗負荷、抗酸堿能力強、容積負荷高、能耗低、運行費用低、啟動(dòng)速度快、占地面積少、運行穩定等特點(diǎn),其在造紙廠(chǎng)廢水處理中的應用越來(lái)越多。但是有很多厭氧反應器使用效果并不理想,出現COD去除率低、沼氣產(chǎn)量低、污泥鈣化嚴重等問(wèn)題。
傳統活性污泥法是造紙廢水處理應用最廣泛的工藝之一,但是也存在占地面積大、難以適應水質(zhì)變化等缺點(diǎn)。針對造紙廢水特點(diǎn),該企業(yè)采用改進(jìn)的吸附及生物降解(AB)工藝作為生化處理單元,實(shí)踐證明此工藝穩定、高效。
1、工程概況
該企業(yè)主要以廢紙為原料生產(chǎn)??埣案邚娡呃阍?,年產(chǎn)量20萬(wàn)t。廢水處理量為8000m3/d,其中處理后的水有5000m3回用,剩余的3000m3進(jìn)行排放。主要工藝采用絮凝沉淀+水解酸化+HZIC厭氧反應器(HZIC)+AB,二沉池出水水質(zhì)即可滿(mǎn)足地方廢水排放標準(詳見(jiàn)表1中參數)。為應對后期發(fā)展過(guò)程中更嚴格的環(huán)保要求,該企業(yè)采用Fenton氧化和砂濾對二沉池出水進(jìn)行深度處理,目前作為預留設施。
2、工藝流程
圖1為廢水處理流程圖。從圖1可以看出,車(chē)間綜合廢水經(jīng)過(guò)機械格柵去除較大的渣物后進(jìn)入集水池經(jīng)泵提升至斜網(wǎng),斜網(wǎng)篩濾的漿料進(jìn)行回用,來(lái)水量大時(shí)進(jìn)入事故池進(jìn)行水量調節。正常情況下斜網(wǎng)出水自流入初沉池,細小纖維與顆粒物極易沉降,其在初沉池沉降后,上清液進(jìn)入預酸化池,然后經(jīng)泵送至HZIC厭氧反應器。HZIC厭氧反應器出水進(jìn)入AB處理系統,經(jīng)過(guò)缺氧、好氧生化處理后,在二沉池實(shí)現固液分離,上清液進(jìn)行排放。
斜網(wǎng)及初沉池產(chǎn)生的漿料和污泥回用,二沉池污泥經(jīng)過(guò)污泥濃縮池濃縮后用板框壓濾機壓濾。
3、各單元處理效果
各單元處理效果見(jiàn)表2。
4、HZIC處理單元
造紙廢水COD和SS含量高、可生化性能差、色度大、氮磷污染相對偏低。根據文獻報道,造紙廢水中含有多種有機污染物,且廢水中毒性物質(zhì)很多。IC反應器對造紙廢水中的COD、BOD、硬度、木素等都有很好的去除效果?;诖?,浙江華章科技有限公司為該企業(yè)提供HZIC厭氧反應器(HZIC)用于廢水厭氧處理單元。HZIC是在傳統IC厭氧反應器的基礎上根據造紙廢水特點(diǎn)改進(jìn)而來(lái)。HZIC特殊的布水系統,可利用COD轉化的堿度對廢水的pH值起緩沖作用,即便是在pH值為5的條件下也可以正常運行,從而能夠在調節pH值時(shí)節省大量用堿量,降低運行費用。合理的上升流速可最大限度地防止污泥鈣化,同時(shí)HZIC針對含鈣高的廢水設計有特殊的排砂裝置,確保鈣化后的污泥能及時(shí)排出,避免鈣化污泥對厭氧反應器的影響。
該企業(yè)HZIC規格為ϕ12.5m×26m,內置兩級三相分離器,布水器采用傘狀旋流布水結構。水處理量為8000m3/d,進(jìn)水CODCr為3500~4500mg/L。容積負荷為8~12kgCODCr/(m3•d)。連續18天的運行數據顯示HZIC對CODCr平均去除率為76%,其進(jìn)出水CODCr含量及去除率如圖2所示。
圖3所示是連續18天HZIC進(jìn)出水的揮發(fā)性有機酸(VFA)含量、預酸化度及CODCr去除率。從圖3可以看出,HZIC運行過(guò)程中在預酸化階段的預酸化度達到了40%以上,能夠在保持較高預酸化度的同時(shí),不需要添加堿液就可以對廢水的pH值進(jìn)行調節,從而能夠保證發(fā)生器穩定高效運行。日常運行只需添加少量氮源和磷源。即使在高有機負荷及高預酸化度條件下,HZIC處理效率仍能維持在75%以上,且出水VFA含量均小于3mmol。HZIC對廢水中有機污染物的高效降解不僅可以產(chǎn)生更多的清潔能源,如沼氣(去除1kgCODCr約產(chǎn)生0.52m3沼氣,其中甲烷含量約80%),同時(shí)降低了后續AB工藝處理過(guò)程中的進(jìn)水負荷,減少了曝氣階段的空氣需求量,降低了廢水處理能耗。
5、AB處理系統
AB系統中A段是對污染物質(zhì)的去除,主要是以物理化學(xué)作用為主導的吸附功能,因此對負荷、溫度、pH值以及毒性等作用具有一定的適應能力。A段對BOD5去除率約為40%~70%,但經(jīng)A段處理后的廢水,其可生化性將有所改善,有利于后續B段的生物降解。
該企業(yè)AB系統中A段為直徑20m、高4.5m的圓形池子,內置4臺攪拌推流裝置,總容積約1400m3,A段水力停留時(shí)間(HRT)約為4.5h。B段采用普通氧化溝,池容積約8000m3,B段HRT為24h。連續18天的生產(chǎn)現場(chǎng)及數據顯示,該系統穩定可靠,CODCr去除率可達90%以上,如圖4所示。圖5為AB系統氧化溝溶解氧(DO)含量、污泥濃度(MLSS)及CODCr去除率?;钚晕勰嗪蛷U水經(jīng)過(guò)A池自流入B段氧化溝。從圖5可以看出,運行中A、B段均可保留較高的MLSS。A、B段MLSS均達6000mg/L以上,AB整個(gè)系統污泥負荷約為1~1.5kg(CODCr)/[kg(MLSS)•d]。因為該系統相對傳統活性污泥法可提高污泥濃度,使系統中有足夠的微生物量,所以對CODCr的去除率也比傳統活性污泥高;而曝氣池中DO含量維持在1~1.5mg/L,在滿(mǎn)足好氧微生物需氧量的同時(shí),能夠避免過(guò)度曝氣造成能源的浪費和活性污泥的解絮老化。
6、經(jīng)濟和環(huán)境效益分析
廢水處理系統主要成本由耗電量、藥劑、人工費用組成。根據該廠(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)用電統計,噸水處理的耗電量為0.9kWh,噸水耗電費用約0.54元。藥劑主要由預處理及污泥處理用聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺、營(yíng)養源(尿素、磷肥)組成,噸水藥劑成本約0.25元,噸水人工成本約0.1元??偟奶幚沓杀緸?.89元/t水。
從投入使用至今,HZIC累計進(jìn)水量155萬(wàn)m3,沼氣產(chǎn)量為257萬(wàn)m3,噸水沼氣產(chǎn)量約為1.6m3,相當于1.12kg標準煤。產(chǎn)生的沼氣屬于清潔能源,經(jīng)脫硫、脫水后供至紙廠(chǎng)鍋爐燃燒,減少了煤的用量,同時(shí)減少了SOx及NOx的排放。HZIC年平均厭氧顆粒污泥產(chǎn)量為1000t,所產(chǎn)生的厭氧顆粒污泥粒度均勻,含水率90%,揮發(fā)性固體含量(VSS)/總固體含量(TSS)≥0.7,有很高的生物活性,可對外出售,為企業(yè)創(chuàng )造了很大的經(jīng)濟效益。( >
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