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回收廢PET瓶的廢水處置工藝

  PET被廣泛應用于各種飲料的盛裝容器,但多為一次性使用,大量廢PET瓶被丟棄,由于PET瓶自身降解需要200~400年,大量廢棄PET瓶會(huì )造成嚴重的環(huán)境污染,目前廣泛應用的廢PET瓶處置方式是經(jīng)分選、破碎、洗滌、干燥后制取生產(chǎn)聚酯纖維的原料。而在處置過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生大量的清洗廢水,廢水中的主要有COD、BOD、SS和動(dòng)植物油等污染物,如不經(jīng)處理會(huì )產(chǎn)生二次污染,因此需要通過(guò)完整的廢水處理工藝,達到大部分水循環(huán)回用,其余要求達標排放。本文對某廢PET瓶回收利用生產(chǎn)線(xiàn)廢水處置進(jìn)行了研究,對原有水處理系統進(jìn)行了改造,并提出了一套有效的回收廢PET瓶的廢水處置方案。

  1、廢水基本情況

  廢水中污染物種類(lèi)、濃度與企業(yè)生產(chǎn)所使用的廢PET >

  某生產(chǎn)線(xiàn)主要從事廢塑料的回收利用,在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生一定量的廢塑料清洗廢水,廢水中的主要有CODCr、BOD、SS、PH和動(dòng)植物油等污染物,需要通過(guò)完整的廢水處理達到部分回用,其余達標排放。某生產(chǎn)線(xiàn)廢水設計最大處理量為Q=150m3/h,設計處理站回用水量為Q=75m3/h。進(jìn)水水質(zhì)檢測結果如表1所示。

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  2、主要工藝問(wèn)題及解決方案

  2.1 小尺寸碎屑較多

  廢水含有大量塑料碎屑,密度低于水,碎片直徑1~6mm,較難處理,現狀工藝設計預處理不充分,導致大量碎片進(jìn)入原隔油池、原水調節池、生化厭氧池,形成浮渣。

  為解決上述問(wèn)題,增加2臺孔徑為1mm的轉鼓格珊,一用一備。同時(shí),考慮增加氣浮裝置(加壓溶氣氣浮),一方面用于油瓶生產(chǎn)線(xiàn)恢復運行時(shí)去除水中的小粒徑的乳化油、溶解油,另一方面可以去除密度小于或約等于水的懸浮物,降低后續生化系統負擔。

  氣浮主要起固液分離作用(同時(shí)可以降低COD、BOD、色度等)。在原水中加入絮凝劑PAC或PAM,經(jīng)過(guò)有效絮凝反應(時(shí)間、藥量和絮凝效果須由試驗測定)后,原水進(jìn)入組合氣浮接觸區。在接觸區內,溶氣水中的微氣泡與原水中油類(lèi)、絮體相互黏合,一起進(jìn)入分離區,在氣泡浮力的作用下,絮體與氣泡一起上升至液面,形成浮渣。浮渣由刮沫裝置刮至污泥區。下層的清水通過(guò)集水管自流至清水池。其中一部分清水回流,供溶氣系統使用,另一部分則排放。

  回流清水經(jīng)過(guò)射流吸氣裝置,在一定的工作壓力下,使空氣最大限度地溶入水中,成為溶氣水,溶氣水在氣浮接觸區內,通過(guò)釋放裝置的快速減壓釋放,形成直徑在15~30μm的微氣泡。該微氣泡可與原水中絮體相互黏合,浮于氣浮表面即可去除絮體。

  2.2 絮凝效果不佳

  由于助凝劑(PAM)絮凝效果不佳,且對濃度控制不精準,流入廢水成分波動(dòng)較大等原因,有機雜質(zhì)去除不充分。根據此情況,選用了新型助凝劑,并安裝廢水濃度和加料聯(lián)動(dòng)的自動(dòng)加料控制系統,精確控制加藥量,有效加強了絮凝效果,降低了加藥量。

  2.3 廢水COD含量較高

  生產(chǎn)線(xiàn)要處理大量廢油瓶,導致廢水中COD含量升高,生化系統的處理嚴重不足,致使產(chǎn)水中COD含量超標。為解決上述問(wèn)題,該生產(chǎn)線(xiàn)增大了生化系統水解池、厭氧池、好氧池的處理能力(提升3375m3),延長(cháng)廢水處理的停留時(shí)間。其次,增加了曝氣充氧裝置和自動(dòng)反洗和在線(xiàn)化學(xué)清洗裝置,大大提高了COD的處置效率。

  2.4 回用水質(zhì)量不達標

  回用水經(jīng)過(guò)幾次循環(huán),某些成分會(huì )超標,可能對主線(xiàn)的處理效果造成較大的影響。為解決上述問(wèn)題,該生產(chǎn)線(xiàn)新增了MBR系統,采用新型的絮凝劑和MBR膜配合,MBR膜不易堵塞,容易清洗,水通量大,大大降低了回水中有害物質(zhì)的含量。

  3、工藝方案

  本研究采用的工藝方案如圖1所示,該工藝很好地解決了原方案二沉池出水和回用水質(zhì)無(wú)法達到質(zhì)量指標的問(wèn)題。

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  4、試驗結果

  本研究通過(guò)工藝改進(jìn)對某生產(chǎn)線(xiàn)廢水處理進(jìn)行了處理,廢水經(jīng)處理后標準如表2所示,水質(zhì)達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918—2002),如表3所示。其中50%水量需要進(jìn)行深度處理,回用于造粒車(chē)間廢塑料的清洗,水質(zhì)要求要求達到《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標準》(GB/T18920—2002),如表4所示。水質(zhì)要符合一級A標準,其中COD≤50mg/L,SS≤10mg/L。

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  該項目的核心技術(shù)要求是穩定達標排放,高效經(jīng)濟地實(shí)現廢水回用。

  5、結論

  本文論述了某生產(chǎn)線(xiàn)水處置的處理系統及其機制,通過(guò)采用改進(jìn)各污水處理的關(guān)鍵步驟和添加新的物理和化學(xué)處理手段等措施,排放污水質(zhì)量達到了《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》(GB18918—2002)乃至《城市污水再生利用城市雜用水水質(zhì)標準》(GB/T18920—2002),成功達到了污水穩定達標排放、廢水高效經(jīng)濟回用的目的。( >

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