甲基二乙醇胺廣泛應用于油田氣和煤氣、天然氣的脫硫凈化、乳化劑和酸性氣體吸收劑、酸堿控制劑、聚氨酯泡沫催化劑??稍诨罨瘎﹨⑴c下脫除天然氣中的CO2和H2S。有機胺廢水難生物降解且具有一定生物毒性,該廢水若直接進(jìn)入到污水處理廠(chǎng)進(jìn)行生化處理,會(huì )造成較大的沖擊負荷,需要對其進(jìn)行特別處理。近幾年來(lái)微波處理技術(shù)被用于環(huán)境污染物的治理,如土壤中的有機污染物,空氣中的NOx,SOx,H2S等有害氣體及水中難降解有機污染物的處理等。
現利用微波光化學(xué)法,以強化曝氣方式,將難降解有機物降解為二氧化碳和水,并和鐵碳微電解配合使用處理工業(yè)廢水,考察其工程上的可行性。
1、試驗部分
1.1 儀器和材料
儀器:WBSZ-20微波敏化處理設備,微波頻率為2450MHz,最大輸出功率為1600W。電磁式空氣泵。DR-2800多功能水質(zhì)分析儀。DRB-200消解儀。TU-1901紫外分光光度計。
1.2 試驗步驟
取2000mL廢水原液進(jìn)行處理試驗。試驗條件以影響甲基二乙醇胺降解因素的反應條件為準。處理后用COD快速測定儀測定處理后廢水的COD,計算COD的去除率。
2、結果與討論
2.1 氧化劑用量對處理效果的影響
當氧化劑投加量為30mL時(shí),色度的去除率為42.8%,達到最佳效果。氧化劑投加量為20mL和30mL時(shí)濁度值分別為1.589和0.976,去除率是69.9%和81.5%。雖然去除率在投加量30mL時(shí)達到最高,但從20mL到30mL,增加10mL所帶來(lái)的去除率增加并不大,同時(shí),當投加量超過(guò)30mL,會(huì )面臨氧化劑過(guò)量的問(wèn)題。氧化劑用量對處理效果的影響見(jiàn)圖1。
由圖1可知:結合考慮處理效果和原料的消耗,COD的去除率在氧化劑投加量為20mL時(shí)達到最佳值為11%。
2.2 氧化劑反應時(shí)間對處理效果的影響
當反應時(shí)間為30min時(shí),COD的含量降至633mg/L,去除率為14%,之后COD的去除率隨時(shí)間變化較慢,延長(cháng)反應時(shí)間對處理效果帶來(lái)的收益不大。當反應時(shí)間為40min時(shí),色度和濁度的去除率都達到最大,分別為46.2%,83.5%。由圖2可知,加入20mL氧化劑后,反應40min時(shí),廢水的處理效果達到最好,最佳反應時(shí)間為40min。氧化劑反應時(shí)間對處理效果的影響見(jiàn)圖2。
2.3 組合工藝的選擇
試驗前水樣有輕微的黃色,澄清度較好。在500mL的原水中加入20mL的氧化劑溶液,水樣中有絮凝狀物質(zhì)產(chǎn)生,水樣有輕微渾濁。經(jīng)過(guò)微波反應后水樣中仍然存在絮凝狀物質(zhì),但顏色透明。組合工藝對廢水的處理效果明顯優(yōu)于只投加氧化劑的處理效果。加入20mL的氧化劑,并與廢水反應40min后COD、色度、濁度的去除率分別為14%,46.2%,83.5%。而氧化劑+微波工藝反應5min后COD、色度、濁度的去除率分別為16.8%,47.2%,49.5%。氧化劑+微波+O3工藝反應5min后COD、色度、濁度的去除率分別為21.6%,61.0%,59.1%。因此,可以看出氧化劑+微波+臭氧工藝對廢水的處理效果最好。
2.4 鐵碳濾料劑量對處理效果的影響
強化曝氣裝置在長(cháng)期使用時(shí)葉輪磨損,從而導致曝氣量不足,影響處理效果,在實(shí)驗室模擬考察了一系列相關(guān)的影響因素,旨在進(jìn)一步強化處理。取1L的預處理水樣,試劑量模擬現場(chǎng)的比例為質(zhì)量分數1%為10g。結果表明在單獨過(guò)濾預處理的情況下,COD的去除率不高。單獨過(guò)濾預處理效果見(jiàn)圖3。
經(jīng)過(guò)強化曝氣預處理水樣再進(jìn)行3#試劑處理的廢水與直接進(jìn)行3#試劑處理的廢水效果對比,見(jiàn)表1。強化曝氣與未強化曝氣預處理效果對比見(jiàn)圖4。
單獨的強化曝氣,單獨的3#試劑預處理都不能達到預期的處理效果。強化曝氣預處理對于后續的處理有一定的促進(jìn)作用。
不同條件下,鐵碳濾料的處理效果如表2和圖5。
3、實(shí)際廢水處理試驗
通過(guò)前期對高濃度MDEA廢水(COD為12g/L)試驗結論:①微波光化學(xué)能有效處理MDEA廢水的性能。②試驗質(zhì)量濃度為1000~2500mg/LMDEA廢水的微波光化學(xué)處理效果:原水COD為1g/L時(shí),經(jīng)過(guò)處理COD去除率最高達99%以上,在同樣處理成本條件下,原水COD為2500mg/L時(shí)的COD去除率可達75%。隨著(zhù)濃度的降低,微波光化學(xué)處理可以獲得最經(jīng)濟的處理效果。
綜合以上提出了以下設計方案:
處理量20t/d,原水COD小于1g/L的處理方案。擬定的工藝總流程見(jiàn)圖6。
3.1 第一階段試驗
第一階段試驗工藝流程見(jiàn)圖7。該段時(shí)間里,為了充分發(fā)揮微波敏化的作用,加強廢水的最終出水效果,首先采用中和氧化劑對MDEA廢水直接氧化預處理,以促進(jìn)MDEA廢水有機污染物的活化狀態(tài)。
除改變中和氧化劑的加入量,控制加藥流量計的轉速在10~100r/min,其它基本操作參數如下:進(jìn)口水量約33.3mL/s,入水口的pH值為11。攪拌箱:1#敏化劑的投加量為2kg藥劑放入120L水中,質(zhì)量分數約為5%,此加量泵的轉速為80r/min,pH值為11。2#絮凝劑的投加量為1kg放入40L水中,質(zhì)量分數基本為5%,此加量泵的轉速為50r/min,pH值為9。進(jìn)入微波箱的液體流速為27~31L/min。沉降池的絮凝效果,大約是在25s開(kāi)始分層。過(guò)濾池的水是從下進(jìn)上出的,進(jìn)入微波光催化反應器的水溢流出水。光催化反應器的出水流量大約為20mL/s。
3月13—17日,中和氧化劑的對比試驗。主要考察中和氧化劑的存在與否對試驗的影響?;静僮鲄凳牵号渲煤盟畼?,運行水量2t,分別向1t水中添加20L氧化劑或不添加氧化劑,開(kāi)始下面試驗流程:曝氣箱進(jìn)水口直接進(jìn)樣,曝氣,入水口的pH值5~6。攪拌箱1#敏化劑的投加量為1kg放入60L水中,質(zhì)量分數基本為4.5%,配完后,1#敏化劑溶液的pH值為13,此加量泵的轉速為80r/min,1#水箱內pH值為10~11。2#絮凝劑的投加量為1kg放入40L水中,質(zhì)量分數基本為5%,配完后,1#敏化劑溶液的pH值為3,此加量泵的轉速為10r/min,2#水箱內pH值為6~7。進(jìn)入微波箱的液體流速為27~31L/min。沉降池的絮凝效果大約是在18s開(kāi)始分層。
3月18—21日,敏化劑的使用調節。主要考察敏化劑使用量與前后工藝的匹配問(wèn)題?;玖鞒蹋号渲煤盟畼?,1t水中加了1.5L原液,運行水量1m3,預處理水樣進(jìn)入曝氣箱。經(jīng)過(guò)曝氣箱曝氣30min左右的水進(jìn)入攪拌箱,分別調節敏化劑的添加量及加藥循序,在攪拌箱中停留45min左右,之后進(jìn)入微波反應器。水再進(jìn)入沉降箱,上清液回流至微波反應器。過(guò)完微波后,水在沉降箱內沉淀,上清液加入氧化試劑,pH調節至9,繼續絮凝沉淀,繼續進(jìn)入微波過(guò)微波,反應后沉淀物明顯增多,顏色加深。
3月22—25日,微波反應單元的調控試驗。此階段敏化劑的匹配性至關(guān)重要,基本流程同上。操作過(guò)程如下:水量加滿(mǎn),入水口的pH值為8,曝氣30min后攪拌箱中添加1#敏化劑的投加量,質(zhì)量分數基本為4.5%,1#水箱內pH值11~12。然后添加2#絮凝劑的投加量,質(zhì)量分數為5%,2#水箱內pH值6~7,混合反應后進(jìn)入微波箱。沉降的絮凝效果,大約13s開(kāi)始分層。過(guò)完微波后,水在沉降箱內沉淀,上清液繼續進(jìn)入微波。第一階段試驗進(jìn)出水COD見(jiàn)表3。
結論:顯然實(shí)驗室小試所采用的藥劑與操作參數在現場(chǎng)試驗中并沒(méi)得到預期的理想結果,COD去除率僅維持在20%左右。
3.2 第二階段試驗
在目標廢水與原小試廢水存在相當大不同的情況下,北京化工大學(xué)環(huán)境催化與過(guò)程分離研究組日夜加班,加緊敏化劑篩選及配套工藝的試驗工作。新確立的試驗優(yōu)化方案原則如下:
1)加強預處理效果,減少配水量:優(yōu)化曝氣效果,提高廢水處理中的載氧量。促進(jìn)微波敏化的協(xié)同作用。加強混凝預處理,減少原水的COD量及自來(lái)水稀釋比例。同時(shí)調整輸液模式,強化溶氧對藥劑的協(xié)同作用。
2)調整藥劑種類(lèi),促進(jìn)微波敏化效果:確立新的敏化藥劑種類(lèi),加強單原間即地協(xié)同作用,進(jìn)一步強化預處理及深度處理效果。
3月26—27日,曝氣預處理及敏化劑的有效性篩選試驗。原水配制:取700mLMEDA原水與自來(lái)水匯合配成50L溶液,此溶液的COD在4g/L左右。原水的pH值接近10。連續強化曝氣5h,期間分別在1,3,5h取樣分析,以判斷曝氣的重要性。
以曝氣5h預處理的MDEA廢水為試驗對象,分別考察間歇式操作模式下的混凝、預氧化、敏化、微波光催化以及混凝+預氧化、混凝+敏化、混凝+氧化+敏化、混凝+敏化+無(wú)極光催化等不同工藝組合的處理效果。
3月28—30日,連續流程試驗。確立曝氣+敏化劑+氧化劑+微波敏化的工藝流程,重點(diǎn)在于各相關(guān)參數的優(yōu)化,特別是相關(guān)工藝之間的匹配性:曝氣時(shí)長(cháng)優(yōu)化、敏化劑加量?jì)?yōu)化、微波敏化反應時(shí)長(cháng)優(yōu)化,以及后續的混凝等輔助效果。
3月31至4月7日后處理的效果。經(jīng)上述工藝處理后的MDEA廢水的后處理工藝必要性及工藝優(yōu)化,主要參考深度上清液的水質(zhì)情況,特別是色度、濁度及氣味情況,確立深度處理如氧化手段的使用。其中,首次明確MDEA廢水的降解特性為“徹底礦化時(shí)”,即MDEA廢水是一種不可以通過(guò)物理吸附以及簡(jiǎn)單的混凝方式沉降和轉移的,只能通過(guò)化學(xué)的方式破壞其分子結構,將污染物分子轉化為小分子有機物,進(jìn)一步氧化后最終徹底礦化為無(wú)毒小分子,如此才能實(shí)現MDEA廢水的處理。
3.3 第三階段試驗
依據第二階段現場(chǎng)試驗效果,開(kāi)展工藝優(yōu)化及工藝放大,現場(chǎng)培訓,實(shí)施大流程工藝操作,爭取達標排放。經(jīng)過(guò)第二階段各個(gè)環(huán)節的優(yōu)化試驗,選取處理效果最好的操作模式進(jìn)行大流程水處理。第三階段試驗工藝流程見(jiàn)圖8。
調節后的MDEA廢水經(jīng)曝氣后與3#敏化劑作用,監控廢水溶液特性的變化并進(jìn)行pH值及氧化預處理,視上清液水質(zhì)情況,確定氧化深度處理的工藝,經(jīng)過(guò)一系列的調試,出水COD可以基本穩定在100mg/L以下,達成了預先確定的指標。第三階段試驗COD測試結果見(jiàn)圖9。
4、結論
經(jīng)過(guò)上述試驗,基于微波敏化與微波無(wú)極光的MDEA廢水處理工藝與技術(shù)是切實(shí)可行的,并具有很好的可操作性。高效的微波敏化藥劑,能有效協(xié)同促進(jìn)MDEA廢水中有機污染物的降解。
實(shí)現MDEA工業(yè)廢水進(jìn)水COD1g/L達標一級排放標準的目標后,利用當前所提的3#敏化+4#氧化劑的組合工藝對MDEA廢水的高效降解性能,可以考慮對高濃度廢水進(jìn)行處理,實(shí)行同一操作的多級串聯(lián)處理。( >
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